“面對每年10萬噸的蒸汽使用量,我們積極開展蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化,以舍棄無效點、止住出血點、深挖效益點為目標,節(jié)約蒸汽1萬余噸,節(jié)約成本近200萬元。”8月4日,遼陽石化動力廠生產(chǎn)技術(shù)科副科長喻朝飛說。
遼陽石化成立優(yōu)化小組,在停運8310米伴熱管線的基礎(chǔ)上,持續(xù)深入查找無效伴熱范圍,減少無效輸出。專業(yè)技術(shù)人員制定了氣溫、室溫與供水溫度曲線,確保采暖溫度控制在合理范圍內(nèi)。
為降低散熱損失,提高蒸汽供應(yīng)質(zhì)量,優(yōu)化小組持續(xù)開展保溫專項整治工作。今年上半年共更換5880米管線保溫。在夏季運行模式下,關(guān)閉冬季運行的210個疏水器,停運約1500米蒸汽管線。通過加強巡檢,節(jié)約蒸汽4.1噸/小時。
與此同時,員工根據(jù)各裝置伴熱物料運行溫度精確控制伴熱線溫度,通過技術(shù)改造,提高蒸汽凝結(jié)水回用率,將回收的低壓蒸汽冷凝水引入采暖塔循環(huán)利用,進一步實現(xiàn)蒸汽效能最大化。