“這項技術填補了國內空白。”4月24日,大慶油田采油工程研究院技術員張曉川告訴記者,他們研制的耐高溫高壓、耐氣浸膠筒及壓裂工具在徐深1-1井壓裂施工一次成功,日增氣6萬立方米,工具成本降低60%以上,標志著大慶有了自己的深層氣井多層壓裂技術。
據悉,徐深氣田埋藏深,溫度高,含酸性氣體,井底工況惡劣。由于現有膠筒在氣井高溫高壓酸性氣體的浸入下,發(fā)生漲大、起泡等現象,易造成井下工具膨脹擴徑、失效等問題,可靠性降低,增加了施工難度及井噴風險,嚴重制約大慶油田徐深氣田深層增產改造前進步伐。油井壓裂技術用在氣井上根本不合適,而國內也沒有單純的深層氣井壓裂技術,如果引進國外技術,費用高不說,遇到故障或更換配件還要受制于人。張曉川說:“不起眼的膠筒成了制約氣井壓裂的技術瓶頸,如鯁在喉的感覺讓人難以安心。”
2013年年初,采油工程研究院成立專項組,并研制出耐高溫高壓、耐氣浸的膠筒?蒲行〗M到芳深6井進行現場實驗。專項組從研發(fā)新型橡膠配方入手,不斷改進膠筒加工工藝,經過16類200多組配方優(yōu)選改進,使膠料在高溫高壓條件下,不起泡、不龜裂,漲大量降低70%以上。經過現場試驗,新配方橡膠筒耐溫160攝氏度、承壓90兆帕,殘余形變量小于5%,工具可靠性大大提高。
經過現場壓裂施工,封隔器在歷時3天的壓裂施工結束后,又順利進行了7天的高溫高壓試氣過程后,進入到平穩(wěn)試氣與技術工藝調整階段。通過這口井的施工表明,研制的膠筒在惡劣的施工條件下,耐氣侵性能良好。這項技術填補了國內空白,為大慶油田“穩(wěn)油增氣”提供有力的技術支撐。