雅克拉采氣廠開展鹽水解堵試驗取得顯著效果
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[時間:2009-10-10 來源:中國石化新聞網(wǎng) 關(guān)注度:0]
摘要: 近日,西北油田分公司雅克拉采氣廠采處二隊技術(shù)人員,用高礦化度地層水對采氣井口管線的預防水合物開展試驗,取得了顯著的效果。
水合物是天然氣開采過程中,常遇到的一種現(xiàn)象。進入9月份以來,隨著氣溫的下降,雅克拉采氣廠大澇壩凝析氣田...
近日,西北油田分公司雅克拉采氣廠采處二隊技術(shù)人員,用高礦化度地層水對采氣井口管線的預防水合物開展試驗,取得了顯著的效果。
水合物是天然氣開采過程中,常遇到的一種現(xiàn)象。進入9月份以來,隨著氣溫的下降,雅克拉采氣廠大澇壩凝析氣田DLK2井井口管線開始出現(xiàn)水合物的凍堵現(xiàn)象,井口回壓由正常時的6.2兆帕,異常上升到近10兆帕,嚴重影響到氣井的安全生產(chǎn)。在今年DLK11井轉(zhuǎn)層后,井口出現(xiàn)的水合物凍堵顯得尤為嚴重,兩次出現(xiàn)水合物堵塞管線,被迫關(guān)井事件。
DLK2井井口發(fā)生這種凍堵現(xiàn)象后,采氣廠總工程師劉雄偉和采處二隊技術(shù)人員共同分析研究。得出造成這種現(xiàn)象的主要原因是隨著地層能量的下降,氣井產(chǎn)量也在下降,造成井口溫度下降,經(jīng)過油嘴節(jié)流后形成水合物,以至于在井口位置發(fā)生水合物凍堵。這是氣田開發(fā)到一定階段必然將遇到的現(xiàn)象。目前該井井口節(jié)流后溫度只有10℃左右,水合物的形成溫度在6.2兆帕正常生產(chǎn)壓力下是16℃,生產(chǎn)時溫度低于水合物的形成溫度。
根據(jù)以往經(jīng)驗,解決水合物的凍堵問題,通常的做法是在輸氣管線內(nèi)加甲醇,來預防水合物的生成。但是因為甲醇有毒,井口加注要增加專門的設(shè)備,而且要增加很大的甲醇成本。能不能有更好的辦法,解決水合物的凍堵問題?經(jīng)過查閱相關(guān)資料,鹽對水合物的形成有強烈的抑制作用,大澇壩氣井產(chǎn)出的地層水就含大量的鹽。根據(jù)計算結(jié)果,如果在氣井的輸氣管線內(nèi)加鹽水,可以將水合物的形成溫度降到9℃,正常生產(chǎn)時的溫度正好高于水合物的形成溫度,可以解決水合物的凍堵問題。
由此,采氣廠決定在DLK2井利用原有緩蝕劑加注設(shè)備進行加高礦化度地層水預防水合物的試驗。從9月2日開始加注,從最初每天注入200升,逐步提高注入量,到現(xiàn)在每天注入450升。通過該舉措, DLK2井的回壓波動減緩后日趨穩(wěn)定。保持在6.2兆帕,基本無波動。由此證實,該措施手段成功地解決了水合物的凍堵問題,消除了水化合物堵塞對氣井生產(chǎn)的影響,為安全生產(chǎn)掃除了一個隱患。據(jù)悉,該廠在DLK2井這項試驗取得成功后,還準備在DLK11、DLK10井水合物凍堵情況較為嚴重的兩口井進行推廣運用,以期取得更大的應用效果。